“把当前‘闲置’的低压配电柜用在新改造项目上,组织专业技术人员进行自主检测和安装,这样粗略算来应该可以节约电气设备采购费用和改造施工费用50多万元,还能提高职工专业技能水平。”齐翔腾达电气公司技术组长魏家勇边忙边介绍。

眼下,新材料公司齐翔腾达各项技改技措项目如火如荼地进行中,该公司电气专业的职工们正忙着将“闲置”的电气设备再利用,解决装置用电问题。

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自该公司发动职工自主改造配电设备以来,从大处着眼,从小处入手,进一步拓宽了节能降耗渠道,克服了市场上买不到、生产又急需的难题,组织专业检测机构进行安全稳定性检测保证了设备的安全正常使用。

在齐翔腾达工业园区,自主改造、修旧利废不是个例,记者走进仪表专业设备维修间现场,职工们正在对装置的控制系统进行仪表设备的自主改造和施工调试。齐翔腾达老区储运厂现有可燃气体报警器41台,原除尘系统机柜重新改造、重组XP313型号的AI卡件8块、安装保险端子48个......全部重新配线。运行试验证明,在机柜组装正常,运行更加平稳的同时也节省了GDS系统采购与施工费用10余万元。

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“自主维修的目的除了提高职工技术水平、掌握技术要领外,最关键的还是要落脚到保证安全稳定生产和降本增效这个出发点上。”齐翔腾达仪表公司技术组长孟祥亮这样说。

伴随设备自主维修技能的不断提升,他们思路逐渐清晰。从事前制定计划,讨论细化检维修步骤,到尝试设备检维修完全自主,再到事后及时总结经验、弥补不足,他们已养成良好的工作习惯。

在同类设备参数对比中,检修公司发现某类压缩机组能够节能改造,他们提前谋划,与厂家共同研究协商,细化检维修和改造方案,逐一演练推敲自主改造的安全性和可靠性。

“这个气阀油路的位置不合适,还需要进行调整。”

“好的好的,我们定时间再碰一下头。”

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通过前期理论研究和结合维修实践,他们成功拆检清理了54套旧的进气阀,研磨阀座、试漏更换损坏阀片,使之达到完好状态。

通过此次改造,他们掌握了这类压缩机所有步骤的自主维修技能,为今后保证安全稳定生产积累了宝贵的经验。此外,他们还把更换下来的进气阀,作为B机的备件保存,仅此一项,就节约费用近10万元。

当前,齐翔腾达正积极响应号召,做好节能宣传周和全国低碳日活动,各单位“抓大不放小”,将挖潜增效举措细致筛选分类,积极推进安全稳定生产和节能降耗、降本增效,为公司发展贡献力量。