人工耳蜗体外机的改造计划
人工耳蜗是一种精密的电子装置,其工作原理是将声音转换为特定编码形式的电信号,通过体内植入的电极系统直接刺激听神经,从而重建极重度聋人的听觉功能。这种技术的发展源自 20 世纪 20 年代,当时法国的科学家成功将电信号传输到一只猫的听神经,让它能够感知声音,这项实验为人工耳蜗的发展奠定了基础。随后的几十年里,科学家们不断尝试改进和完善人工耳蜗技术。
1982 年, 澳 大 利 亚 Cochlear 公 司与墨尔本大学合作研发成功 Nucleus 22 型人工耳蜗产品,同年通过了美国食品药品监督管理局认可,这是全世界首先使用的多通道耳蜗装置,全覆盖人工耳蜗剖面如图 1 所示。
图 1 全覆盖人工耳蜗剖面
自此,人工耳蜗发展进入了快车道,全世界有十几万聋人开始使用人工耳蜗,其中半数以上是儿童。在我国,多通道人工耳蜗植入的技术已经于 1995 年开始发展,人工耳蜗的安全系数逐渐提高,耳聋群体因“听力曙光”使生活获得了更大的改变。
构成及原理
人工耳蜗由两个主要部分组成:外部部分和内部部分。
外部部分叫体外机,包括一个话筒、一个声音处理器和一个传输器。话筒接收周围的声音,并将其转换为电信号。声音处理器将电信号转换为数字信号,并根据特定的算法对声音进行处理和优化。传输器将处理后的信号通过无线电或磁感应传输到内部部分,人工耳蜗工作原理如图 2 所示。内部部分由植入在耳内的电极阵列和外部部分的传输器相连。电极阵列植入在听神经中,将传输过来的电信号转化为神经冲动,并将其传输到大脑的听觉皮层,从而使用户能够感知声音。
图 2 人工耳蜗工作原理
多年来,人工耳蜗技术不断创新和改进,实现了更好的听力恢复效果。现代人工耳蜗具有更小、更轻、更灵敏的设计,使得用户可以更自然地感受声音。语音处理算法的改进和高级技术的运用,如噪声抑制、方向感应和音乐感知,进一步提高了人工耳蜗的效果和用户体验。
改造过程
前一段时间,我收到了朋友寄来的一台澳大利亚 Freedom 人工耳蜗控制器(见图 3),据我评估,它经过多年使用,表面老化,按键无响应,插头损坏,而且续航时间也很短(约10h)。因此,我决定帮助朋友改造这个控制器,修复问题并改善续航能力。
图 3 Freedom 人工耳蜗控制器
人工耳蜗电池
人工耳蜗目前主要使用纽扣电池或 5 号碱性电池,以及可充电电池(如锂电池)。纽扣电池或 5 号碱性电池在人工耳蜗中的应用较为常见,这些电池体积小巧,便于用户佩戴,并且相对成本较低。用户可以很容易购买并更换电池,使人工耳蜗始终保持运行。然而,这类电池也存在一些弊端,它们是一次性电池,不能重复充电使用,需要经常更换,这对于长期使用人工耳蜗的用户来说可能会带来一些不便。此外,这些电池的电量相对较低,续航时间有限,需要经常检查和更换,以确保人工耳蜗始终保持正常运行。
相比之下,可充电电池可以重复充电使用,使用起来更加经济和环保。
改造思路
这个处理器型号是澳大利亚Freedom,2005 年上市,使用年份很久,早已过了保修期,维修费足以更换全新同样型号设备,属于是“食之无味 , 弃之可惜”。朋友表示已经佩戴了双侧耳蜗,不影响他正常使用,不如拿来改一改,改好了能省去很多费用,给它第二次生命;改坏了也不影响他使用新设备,所以能大胆地改造。
我计划先维修再改造。对于续航时间的改造,要切掉控制器多余的外壳,打印新外壳,用锂电池替代原先的 2 节 5 号电池,并使用双层 PCB设计。PCB 正面放置元器件和充电芯片,充电芯片我选择了 TP4056 芯片(见图 4)。
图 4 TP4056 芯片
我还给设备配备 USB Type-C接口,便于充电。由于 2 节 5 号电池每节电压为 1.5V,因此还需添加降压模 块, 我 选 用 了 AMS1117-3.3V 芯片(见图 5),我设计的电路如图 6所示。
图 5 AMS1117-3.3V 芯片
图 6 电路
维修过程
首先,我拆开了人工耳蜗控制器,用万用表的通断挡检查轻触开关,发现 3 个轻触开关需要使劲按才有反应,所以更换了轻触开关,采用了点动 型 宽 4.5mm、 高 1.5mm 的 贴 片4 引脚轻触开关。对于柔性 PCB 排线断裂(见图 7),常规的修复方式无法解决。我采用漆包铜丝进行飞线连接,先使用小刀去除柔性 PCB 上的表面保护膜,露出导体铜箔,然后将漆包铜丝的一端焊接在导体铜箔上(见图 8)。
图 7 柔性 PCB 排线断裂
图 8 焊接导体铜箔
全部焊接完成后,将另一端焊接在插头引脚上(见图 9)。注意,焊接时电烙铁头的温度不宜过高,350℃焊接 3s 即可,焊接结束后用洗板水擦一下,然后使用紫外光固化油墨进行固定(见图 10)。
图 9 焊接插头引脚
图 10 使用紫外光固化油墨进行固定
我使用万用表的通断挡检查线路和插头是否导通,安装两节 5 号碱性电池,按下开关,设备正常开机。
PCB设计
我使用嘉立创 EDA 平台设计了该项目的 PCB,选择这个平台是因为嘉立创提供免费打样服务。PCB 需要尽量小巧,以便收纳在控制器内部,控制器的轻触开关 PCB 是长条状的(见图 11)。
图 11 3 个轻触开关和 1 块 PCB
我设计了一个 U 形的充电模块放在轻触开关 PCB 周边。PCB 边框使用 SolidWorks 绘制,并将其转换为DXF 格式,然后在嘉立创 EDA 中导入该文件,根据电路原理合理布局各个元器件的位置(见图 12)。
图 12 PCB 渲染
充电接口采用 USB Type-C 插板,因外壳比较小,我采用大量 0603贴片封装元器件。由于没有加热台,我用电烙铁头在 PCB 贴片焊盘上焊一个锡点,然后把贴片放在焊盘锡点,再立即移走电烙铁头,等一个焊盘锡点固化后,再焊接下一个。
锂电池的容量为 1600mAh,电压为 3.7V,续航时间可达 40h,平均可使用约 4 天,这一改进方案我是非常满意的。
外壳设计
我使用 SolidWorks 进行外壳设计(见图13),需要对控制器内部进行切割,除掉多余的零配件。同时,外壳盖也需要重新设计,边缘要有公止口和母止口,作用是阻挡汗水从外部进入内部,从而保护电子元器件。为了安装 USB Type-C 接口,我在底部预留了开口。3 个按键盖分别对应 3 个轻触开关,安装在一面外壳内,3D 打印的外壳如图 14 所示。
图 13 外壳设计
图 14 3D 打印的外壳
组装过程如图 15 所示,电池与控制器的轻触开关 PCB 贴合在一起,再与充电模块贴合,使用双面胶进行固定。电池的红色和黑色两根线焊接到充电模块的电池 + 和电池 - 焊盘上,控制器的红色和黑色两根线焊接到输出 + 和输出 - 焊盘上。充电模块的 USB Type-C 接口对准外壳底部的开口,周边使用 E8000 胶水黏固,确保密封性。将控制器部分插入外壳,使用 704 硅胶进行牢固黏合,保证密封性。
图 15 组装过程
最后,使用 M3 内六角螺栓紧固,这样改装工作就完成了,改装后成品如图 16 所示。
图 16 改装后成品
结语
本项目旨在降低成本、延长设备续航时间、方便充电。我成功修复了这台原本要报废的人工耳蜗控制器,为朋友节省了数千元的维修费用。朋友收到改造后的人工耳蜗控制器使用了一周后,非常激动,这个改造项目不仅是技术的胜利,更是对创造力和坚持的肯定。我希望未来可以给人工耳蜗佩戴者带来更多的福音。