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“每吨煤泥可以提供约2000卡/g的热值,参烧2吨煤泥就可以节约1吨燃料煤消耗,按照今年平均燃料煤单价736元计算,7月份累计参烧的1450吨煤泥将节省生产费用53.3万元。”近日,河南能源鹤壁煤化工公司动力分厂技术专工赵东峰告诉记者。

8月3日,在河南能源鹤壁煤化工公司煤储运现场,由气化装置产生的煤泥浆正通过卧螺机进行泥水分离,分离出的煤泥经过晾晒后,将与燃料煤按照一定比例进行参配,随后送往动力系统作为燃料,为整个煤化工装置提供源源不断的蒸汽输出。

据悉,该公司气化装置在运行过程中,原料煤粉在燃烧时,会产生一部分未完全反应的煤粉,这些煤粉在工艺流程末端会与反应残渣进行初步分离,经过脱水、晾晒、参配等工序后,被送往动力系统作为燃料煤使用,在避免环境污染和资源浪费的同时,每年还将节约动力煤费用600余万元。

今年以来,鹤壁煤化工公司将“深挖内潜 降本增效”作为改善企业经营质量,提高装置运行水平的重要途径与主要目标,在持续优化工艺流程,增加技改创新应用的基础上,严抓生产成本管控,逐步优化原料运输方式。目前,已实现原料煤铁路运输全覆盖,动力煤铁路运输90%以上,原料运输成本得到大幅降低。日前,又成功开通煤炭铁路集装箱运输,原料煤运费预计可再降低35元/吨。

“面对复杂严峻的经济形势,鹤壁煤化工公司将牢固树立过`紧日子'的思想,扎实推进各项安全生产工作落实落细,充分激发内部潜能,全力做好降本增效工作,以实际行动推动企业高质量发展。”鹤壁煤化工公司总经理、党委副书记、副董事长姚正强说。