“调度好!我是‘2号重整装置’,当前装置原料碳六组分多,后路的芳烃抽提系统处理不过来,进料缓冲罐液(?)位上涨压力明显,请协助解决。”1月21日0时30分,广州石化调度值班室接到2号重整装置当班班长电话,要求协调解决装置遇到的物料平衡难题。

当班调度值班长陆志明接到装置问题汇报后,马上查看该装置DCS生产数据。陆志明根据多年的生产管理经验,初步判断是由于该装置原料碳六芳潜组分比重增加,造成芳烃抽提系统处理负荷过高。

为保证装置上下游物料平衡和产品质量,陆志明立即向值班领导汇报情况,同时下达调度生产调整指令。他联系石脑油罐区,要求提高2号重整装置重整单元精制油用量,并预加氢单元汽提塔,适当提高拨头油量,以减少后路芳烃抽提系统碳六组分含量。同时又联系芳烃罐区改通流程,安排储罐收储2号重整装置碳六组分,以缓解该装置芳烃抽提进料罐位压力问题。

“请按指令执行调整,观察并汇报优化调整效果。”陆志明下达完调度指令后,联系装置当班班长,调整后芳烃抽提系统进料缓冲罐位基本平衡,“装置生产平稳。”20分钟后,装置当班员工打来电话,汇报优化调整效果。

经过优化调整,装置物料平衡难题得到了解决。据统计,春节期间,该公司生产调度部协调各生产装置处理问题48个,完成率达100%,确保了节日期间生产装置平稳运行和产品质量。 (黄敏清 范满清)