大连造船厂建于1898年,至今已有120多年的历史了。解放后,该厂把只能修船的“小坞”,改造成能设计、建造十万载重吨以下的各类船舶和水面、水下各种舰船的大型企业。在1958年建造了万吨“跃进”轮,后建造万吨级商船60艘。上世纪80年代,又陆续承建27000吨散装货轮和100英尺自升式钻井平台等出口船只,打进了国际市场。

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这个船厂发展变化这样大,除当时有一支能吃大苦、耐大劳,敢打硬仗的造船工人队伍外,还有一支工人、技术人员、干部“三结合”队伍,这支队伍,从60年代开始,20多年紧密围绕生产关键、产品质量、增加效益,积极主动攻关协作和推广交流先进经验,为加速发展造船工业作出了重要的贡献。
1980年这个厂与外商签署了建造27000吨散装货轮的合同。全厂职工抱着“造好出口船为国争光”的心愿,决心拿出高质量、高水平的一流产品,为厂创誉,为国争光。根据技术部门归纳的34项重大技术质量关键,技协召开了动员大会,吸引能工巧匠,群策群力,协作攻关,共解决了重大关键18项,保证了建船的质量和进度,受到中外验船师的赞扬。

“肯特环”是船用锚链连接装置,其几何形状复杂,有28个结合面,精度要求不超过半根头发丝。货主不相信我国能造出来,想用进口的。这个厂不同意,坚持自己造。厂技协串连了40多名能工巧匠,大家议方案,搞胎具,终于使生产出的“肯特环”载荷负重340吨,超过标准76吨,验船师当场签字认可,决定8条船都用这个厂生产的。这样,一条船就可为国家节省外汇14万元。
100英尺自升式钻井平台,是美国贝克公司的订货。桩腿齿条焊缝长6米,宽0.56米,厚0.131米,材质是“ASTM5140”高强度合金钢。焊接规范要求,焊前预热到摄氏200—220度,否则就要开裂。订货代表说:如果你们干不了,就把钻井船拖到新加坡去干。技协的同志听后非常气愤,认为这简直是对我国的讽刺,大家下决心非干个样子给洋人看看不可。

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电工、铆焊工两个专业组的60多名技协积极分子出主意、想办法。大家想:用丙烷加温,3300多米长的焊缝,需要50多吨丙烷,供应困难;用乙炔加温,订货单位不同意,怎么办?经两次现场调查,三次修改方案,终于试制成功了硅碳棒可调预热器和碘钨灯预热器,进而又搞成了硅板预热器。这几种预热器操作简单,安全可靠,预热面积大,既省工又省电,焊后透视检查,全部达到了等级要求。不但保证了质量,而且把耽误两个月的时间抢了回来。

在事实面前,美国“ABS”验船师放心了,他们赞扬说:从你们新的加热方法看到了希望,增加了信心。并对过去的说法表示歉意。