近日,广州石化炼油二部脱制硫区域持续开展技术攻关,通过实施废热锅炉用水优化、改善炉水配药加药操作、加强蒸汽设备设施监测,实现了装置自产中压蒸汽产汽率的持续提升。

今年以来,该公司装置着力抓好蒸汽系统管网及换热设备的全覆盖检查,推进保温层损坏及减薄等问题整改,最大程度减少散热损失。日常操作中,该公司装置根据生产实际调整锅炉水磷酸根分析频率,规范锅炉加药操作,要求主操负责记录加药开始时间,提前十分钟通知外操关加药泵,并根据锅炉水化验分析仪数据调整加药量,进一步提高加药的准确度。配药时根据锅炉水情况,灵活调整碱的加入量,避免PH过低导致超标,保证锅炉水质量。

经过优化攻关,该公司脱制硫装置中压蒸汽产汽率提升8%,月蒸汽产量提升约300吨,每年增创效益近百万元。(曾文勇 曹章 叶清凤)